中新網(wǎng)黑龍江新聞12月20日電(謝文艷 楊志明)12月20日,寒風刺骨,滴水成冰,大慶石化化工一部生產(chǎn)技術(shù)組值班長楊羽慶,在裝置里頂著凜冽的寒風,認真總結(jié)分析電加熱器系統(tǒng)運行規(guī)律。由楊羽慶牽頭實施ABS裝置模頭尾氣處理系統(tǒng)“電熱聯(lián)動”節(jié)電降耗項目,實現(xiàn)了安全環(huán)保和節(jié)能增效的“雙贏”。
ABS、SAN是大慶石化的標志性產(chǎn)品之一,這些產(chǎn)品在從熔融體被擠壓成顆粒的過程中,會產(chǎn)生一定量的“尾氣”,雖然濃度非常小,但也會對環(huán)境造成一定影響。
隨著國家環(huán)保標準的日趨嚴格,大慶石化第一時間投入資金,在2018年就建成投產(chǎn)了一套ABS裝置尾氣處理系統(tǒng),這套系統(tǒng)通過催化氧化和選擇性還原技術(shù),將尾氣中的苯乙烯、丁二烯、丙烯腈等有機物轉(zhuǎn)化為二氧化碳、水和氮氧化物,實現(xiàn)了尾氣的合格凈化。
運行這套系統(tǒng),需要使用電加熱器將催化劑床層溫度保持在350℃以上,不過,尾氣來時本身就帶有溫度,電加熱器打個“輔助”就可以了。然而今年以來,ABS裝置降低了生產(chǎn)負荷,尾氣少了,含有機物的濃度低了,加上冬季低溫影響,催化劑床層的溫度就降了下來。這時,電加熱器就必須加大功率,保持350℃以上的高溫,每小時耗電超過800千瓦。
為了讓環(huán)保裝置高功率運行,大慶石化化工一部生產(chǎn)技術(shù)組值班長楊羽慶,對于廠家提供的“溫度標準”產(chǎn)生了質(zhì)疑:非得達到350℃嗎?尾氣濃度低了,反應(yīng)溫度能不能也調(diào)低一些呢?帶著這些疑問,楊羽慶對裝置展開了調(diào)查分析,探索提質(zhì)增效方法,尋找節(jié)能降耗的空間。
擁有豐富專業(yè)知識和多年生產(chǎn)經(jīng)驗的楊羽慶,通過收集到的數(shù)據(jù)進行論證,推測出床層溫度還有下降空間。因為此前,系統(tǒng)保持350℃以上運行時,凈化后的尾氣濃度就遠遠低于國家規(guī)定的指標,楊羽慶暗自思忖:“能不能將床層溫度指標控制得再精細一些?!減少一度用電,就是節(jié)省下了真金白銀!
于是,楊羽慶主動聯(lián)系到催化劑廠家,共同商討“降溫節(jié)電”的對策。充分論證后,將催化劑床層溫度指標修改到310℃,再通過操作上的精細調(diào)整,逐漸摸索床層溫度的“下限”。
由于系統(tǒng)的特殊性和環(huán)保工作的重要性,其DCS操作畫面始終保持在顯示器前端。調(diào)整過程中,楊羽慶組織崗位員工實時觀察,每小時開展一次記錄,適時調(diào)整操作方案,保證了尾氣合規(guī)的同時,降低了加熱器電耗。
在楊羽慶的帶領(lǐng)下,經(jīng)過車間全員的共同努力,電加熱器的負荷由原來的80%降到了66%,床層溫度由355℃降低到318℃,而凈化尾氣濃度仍然遠低于國家規(guī)定,完全達標。從今年10月10日開始,項目正式投入運行,至今一個多月始終保持平穩(wěn),提質(zhì)增效效果顯著。
這臺電加熱器,每增加1%的負荷,相當于增加10千瓦的功率。通過優(yōu)化調(diào)整,加熱器負荷降低了14%,相當于每小時節(jié)電140度,按照工業(yè)平均電價每度0.66元計算,一天就能省下2200多元,一個月就是6萬多。(完)